长期以来,青州中联严控生产成本,本着“物尽其用”的原则,坚持在修旧利废上下功夫,牢固树立“修旧就是增收,节支就是创效”的意识,用一件件修旧利废的实事推动降本增效工作,为公司实现高质量发展注入新的活力。
探寻变废为宝之路,营造人人有责的良好氛围
青州中联利用晨会、班组集中学习等机会,带领员工学习降本增效的有关要求和兄弟单位的优秀做法,利用微信公众号、简报等途径,广泛宣传节能先进事迹和案例,持续不断强化全员节能降耗意识,营造人人参与、人人重视、人人有责的良好氛围。
保持“寻宝”初心,提高变废为宝能力
“能用旧的不领新、能修复的不废弃”。技术装备部通过利用废品材料库中的废旧钢材,制作各种维修专用工具,让一些看似无法使用的减速机、电机、液压顶等,在维修操作间变成焕然一新的“好东西”,让废品库真正成为“宝贝库”。
创新“用宝”思路,增强职工节约意识
化验室为加大对进厂原材料监督、抽检力度,规定所有进厂物料分厂家分品种单车取样留样,由于每天进厂量较大,若使用留样桶单车存放,不仅会造成留样桶的浪费,也需要占用较大空间。为解决问题,化验室物检组将用完的标准砂袋子清洗干净,供原材料取样、装样。此方法不但节约了购买留样桶的费用,也方便了样品的保存和使用。
提升“修宝”能力,以修代练提高职工技能
熟料车间利用错峰检修时间,对一期篦冷机磨损严重的侧墙板进行更换,用不锈钢焊条进行焊补、打磨,恢复侧墙板的正常使用。侧墙板单件修复材料成本仅约46元,侧墙板的修复再利用,不但节约了大量材料成本,也提高了岗位员工的“多能”技术水平和节约意识。
砂石分离机作为商混站重要设备之一,在生产过程中使用时长和频次较多,导致铰刀尾端耐磨套和铰刀轴及叶片磨损,造成砂浆分离不均,严重影响使用效果。为应对外协维修费用高,时间难以控制的问题,商混站利用生产间隙,组织岗位人员自己拆卸、更换、修复,年度减少外协维修费用近4万元。
生产品质部水泥车间的熟料散装头和伸缩套属于易耗品,磨损较快,需经常维修和更换,给生产组织和降本带来很大困难,为此车间组织人员在停磨间隙,充分利用检修拆卸下的废旧材料对熟料散装头进行维修、技改。技改后使用效果明显,大大降低了熟料对散装头和伸缩套的磨损,每个散装头每年可节约材料和维修费1.7万余元。水泥车间还利用废旧材料对43皮带尾部收尘器下料管道进行改造,节约维修费用1.2万元。
“逆水行舟,一蒿不可放缓;滴水穿石,一滴不可弃滞。”深入推进节能降耗,实现降本增效目标是一场持久战。青州中联将以更坚定的信念,更饱满的干劲,持续在“修旧利废”“降本增效”上下功夫,发动全员在“降成本”上创思路,在“增效益”上出新招,为公司高质量发展贡献力量!
来源:中联水泥
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