为贯彻集团股份公司稳增长工作调研会精神,落实公司“两会”决策部署,全力冲刺年度目标任务,面对严峻复杂的行业态势,中国能建葛洲坝水泥公司所属钟祥公司坚持向内挖潜增效,将2024年确定为“成本管理年”,从生产管理、物资供应、市场销售、综合管理、项目建设等多方面制定了切实可行的措施与考核办法,着力在加强精细化管理上想办法,在降低各种费用上下功夫,把节支降耗落实落细到具体行动中,切实打好盘存量、堵漏洞、添增量“组合拳”,为公司打造一流建材提供商赋能增效。
01
盘存量
重新“发掘”价值
该公司各生产单元积极响应号召,坚守“节约一分钱比多挣一分钱容易”的原则,从各环节千方百计挖存量、拓增量。
生产管理部坚持从修旧利废方面入手,针对车间工段、仓库进行全方位梳理检查,把可以利用或者平时“看不上眼”东西清理出来,重新“发掘”其大价值,并加以利用。同时,组织人员将先前矿山开采中废弃的毛碴,重新收集晒干入库,替代黏土使用,全面节约采购成本。
成品工段利用错峰停机时间,组织人员将换下的废旧研磨体筛选后,再次进行人工手选,共选出筛漏研磨体约4吨;在旧设备、设备包装件中挑选、拆除可利用的钢材近5吨,共节约成本近4万元。
供料工段的老线破碎机筛架弓形板,每半年要更换一次,单次费用3万余元。该工段组织人员将旧筛架整体取出堆焊修复使用,可节约费用近2万元。
02
堵漏洞
剔除“出血”病灶
该公司结合岗位实情,采用自查、互查和巡查的方式,从质量瑕疵、岗位责任、安全问题、设备运行中的跑冒滴漏、日常工作中的“大手大脚”等处着手,全方位查找效益漏洞和工作缺陷。针对每个“漏洞”和缺陷,努力做到既从方法措施上“堵塞”,更从思想认识层面上“消缺”,确保思想和行动的统一。
为发挥每根焊条的最大价值,生产管理部对维修班的各员工提出了更高、更严的要求,对维修中每根焊条的残余量作出明确的规定,维修作业中,既考核维修质量,还要考核焊条的残余量、材料下料的合理性等多项指标。
骨料生产线破碎班灵活调配,督促协调车辆紧密衔接,尽可能减少空转。要求在确认机口石灰石车辆达到五台以上后,方可启动设备生产,确保设备满负荷高效运行。
用好低谷电,供料工段将破碎机开车时间提早了30分钟,“虽然每天只提前了半个小时,但两条线年可节省电费3万余元。”供料工段负责人把账算得很细。
03
添增量
强化“造血”功能
“面对严峻的市场形势,我们等不得,也慢不起,唯有刀刃向内,苦练内功。大家要在提质增效、降本增效、创新增效、增产增效、挖潜增效等方面下足功夫,不放过任何一个机会。”该公司负责人在降本增效动员会上,不断对各单元进行提醒和启发。
“我们降耗增效的最大亮点是调整配比方案。”技术品质部联合生产管理部,对现行的水泥生料配比方案进行反复研究调整,全面引入采用物美价廉的物料,实现了强度不减、成本更低。“按价格差计算,这一增一减,仅2#线的高岭土成本就可能下降10.7%。”该公司生产管理部负责人说。
经过技术品质部同事们的不断研究和尝试,发现利用缓凝材料与混合材料的价差可有效降低成本。“在确保水泥凝结时间满足用户要求前提下,优化调整搭配使用比例,适量增加缓凝材料使用量。若按年度生产及销售计划,可节约成本0.5%左右。”该公司技术品质部技术员老刘说。
制造工段针对煤磨双向铰刀故障高的问题进行创新改造,改造后效果显著,且铰刀运行时间降低到原来的1/3,既节省了电耗又减少了设备的磨损消耗。
“挖潜增效不放过一点一滴,节能降耗不小看一分一厘。”类似这样的宣传标语在该公司生产现场随处可见,一股降本增效的热潮如春潮涌动。
来源:中国能建葛洲坝水泥公司
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