近年来,黄河同力牢固树立过“紧日子、苦日子”思想,以小投入见大成效,在生产实践中勇于创新,大胆采用行业前沿技术,深入推进技术改造、工艺优化、源头管控、安全管理等措施,探索加快形成新质生产力,助推企业转型升级、降本增效、管理提升,为天山材料高质量发展储蓄能量。
以学促用,多措并举促生产管理再提升
黄河同力多次开展“走出去,引进来”管理提升活动,先后组织公司技术骨干和管理人员到四川国大、南方水泥、西南水泥等优秀企业学习,邀请西南科技大学专家到公司生产现场指导教学,不断提升经营管理水平。对标行业先进企业,以窑系统漏风治理为突破口,横向对比参数,纵向优化工艺,2023年下半年治理原料磨系统的法兰、磨辊、冷风阀,窑系统的三次风管、膨胀节、窑门等关键部位20余处漏风,1#窑系统氧含量由8.3%降至6.5%,2#窑系统氧含量由7.0%降至5.5%。
优化工艺,精益管理促生产指标再提升
一方面从源头管控原料质量,调整石灰石采面搭配,优化配料方案,强化过程跟踪,熟料28天强度同比提升2.5MPa。在水泥生产配料上,调整熟料和矿粉掺加量,控制生产指标,提高物料易磨性,PC42.5水泥熟料掺加量同比降低4.5%。另一方面优化工艺流程,调整水泥车间3号辊压机电控逻辑,改造液压站、进料装置,提高辊压机做功效率28%;通过改造水泥磨入V选物料减速分散装置,辊压机系统加装独立排风系统,进料装置改为双曲线进料,3#、4#水泥磨电耗降低约2.5KWh/t,达到一级能耗指标。
技术提升,设备改造促KPI指标再优化
围绕生产技术难题,公司制定印发了《技术创新、微创微改、修旧利废管理制度》,成立多个专项攻关小组,积极开展各项技术攻关、修旧利废活动。先后进行了篦冷机技改,循环风机、窑高温风机节能改造,SP锅炉声波清灰改造、窑尾烟气脱硝等60余项,保障设备高效稳定运行,提高产品质量,出厂水泥、熟料合格率100%,也大大降低员工劳动强度。2023年熟料综合电耗较上年降低2.2kWh/t,熟料标准煤耗较上年降低2.1kg/t,水泥综合电耗较上年降低3.3kWh/t,熟料线碳排放强度较上年下降1.10%。
关口前移,源头把控促采购成本再下降
严把采购源头,将供应商评价得分纳入采购文件评分,要求原燃材料进厂前提供相关检验报告或质量证明文件,确保进厂物料符合公司原燃材料质量控制指标。与兄弟企业建立沟通机制,实时掌握物料市场变动,寻找质量与成本的最佳控制点,保障产品质量,降低原材料采购成本。同时,充分利用集团集采平台优势,实现招标项目“过程全监控、业务全留痕、异常有预警、数据可追溯”的全流程线上办理,保障招标采购各环节合规合法、阳光透明。2023年实现7种原材料源头直采,全年累计降低原燃材料采购成本1100余万元。
安全管理,全员安全促标准化管理创一级
公司始终秉承“安全才是最大的效益”原则 ,主动履行安全生产责任、完善安全规章制度,建立安全文化体系。开展“员工家属讲安全”“我向家人承诺”等安全文化活动,制定《安全生产激励办法》,加大安全实操演练力度,营造“人人讲安全 个个会应急”的良好氛围。2023年未发生轻伤及以上安全事故,隐患整改率达100%,荣获2023年河南省安全文化建设示范单位。
征程万里风正劲,重任千钧惟担当。下一步,黄河同力将持续加快创新步伐,坚持“向内挖潜、苦练内功、提质增效”的经营思路,培育发展新质生产力,深入推进天山材料“3633”运营管理举措,落实好中联同力年度工作会精神,推进各项重点工作再上新台阶,全力提升盈利能力,谱写公司高质量发展新篇章。
来源:中联同力
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