这项技术有效解决辊压机、立磨进料口漏风难题!

为了降低熟料电耗,目前水泥行业的生料粉磨系统很多改用辊压机终粉磨系统,辊压机入料口的锁风多采用传统的单板或双板锁风阀(倾斜溜子选用单板阀,竖直溜子采用双板阀)。主要存在两个问题:一是锁风效果不好,正常运行时,物料将阀板冲开进入辊压机,当阀板打开时既是下料的过程,也是漏风的过程,因为此时只有阀板的下部有料,阀板的两侧会产生漏风;二是阀板磨损快,维护维修费用高。

辊压机入口的锁风很重要,若漏风量大,会产生以下不利影响:

1、由于此处的漏风是环境空气,会导致排往大气的废气氧含量浓度增高。废气氧含量高,NxO的折算值高,脱硝氨水用量就大;

2、影响“V”选的分离效率。原料入辊压机的溜子是从辊压机的上中部进入的,漏入的风量会从“V”选的上部直接短路进入“V”选的出口管道,这部分风没有起到选粉的作用;

3、影响“V”选的烘干作用。“V”选除了选粉的功能外,还具有很强的烘干功能。由于入辊压机溜子的漏风是从环境大气中抽进去的,气体的温度低、湿度大(尤其是阴雨天),与窑尾烟气相比,其烘干能力会差很多。

针对以上情况,山东新越建材科技有限公司专门开发了一种用于辊压机、立磨进料口的锁风装置——无动力锁风装置,并获得专利证书(专利号:ZL 202020534218.6),该锁风装置的核心技术在于:

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不需要动力,入磨物料在重力的作用下经锁风装置自流入磨,从而节约电力成本和维修费用;0

锁风阀板由上下两块阀板组成,两块阀板通过绞轴连接,其中下部阀板中间开有料流孔洞。正常生产时,上部阀板在配重的作用下与内套管紧密接触,从而保证了密封效果;物料是通过下阀板中间的料流孔洞流出而形成“料封”,也最大限度地减少了漏风量;只有遇到料流大到下阀板不能满足流量时,上阀板才会打开,以保证物料畅通;0

从主风机出口管道引废气热风至锁风装置入口,既起到物料烘干防止溜子结皮,又减少了漏入空气而导致废气氧含量增高问题;04 

在锁风装置入口设置阻流板,以降低物料冲力对阀板的磨损。

该锁风装置还可广泛应用于立磨系统、水泥辊压机系统。自2020年已在山水集团、中联水泥多家水泥企业应用,均取得了良好的锁风效果。

这项技术有效解决辊压机、立磨进料口漏风难题!

作者:山东新越建材科技有限公司  于玉川

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